時間:2024-07-29來源:新技術(shù)新工藝
為了優(yōu)化某大速比減速器斜齒圓柱齒輪傳動系統(tǒng)的振動噪聲水平,通過 MASTA 對其一、二級齒輪傳動進行嚙合及振動噪聲仿真分析,發(fā)現(xiàn)存在偏載、應(yīng)力集中、振動噪聲較大等問題,存在較大的傳遞誤差。以減小傳遞誤差與齒面接觸應(yīng)力為目標,進行齒面修形優(yōu)化設(shè)計,建立齒面修形優(yōu)化模型并求解,采用 MASTA 對修形后模型進行分析,并對其樣機進行噪聲試驗,驗證齒面修形的有效性。結(jié)果顯示:MASTA 分析結(jié)果符合理論分析,仿真方法準確,修形后齒輪的接觸應(yīng)力和傳遞誤差均明顯減小,接觸斑點分布均勻,振動噪聲明顯降低,且一級齒輪傳動比二級齒輪傳動效果更明顯??梢姶藘?yōu)化設(shè)計方案對減速器減振降噪具有較好的效果,為此類減速器齒輪設(shè)計提供理論參考。
減速器作為一種已經(jīng)被廣泛應(yīng)用的動力傳遞機構(gòu),其具有傳遞效率高、傳遞能力強、傳動穩(wěn)定等諸多優(yōu)點。隨著減速器應(yīng)用范圍的逐漸廣泛,對其振動噪聲性能提出了越來越多的要求。有關(guān)研究發(fā)現(xiàn),在不改變齒輪宏觀參數(shù)的情況下,通過齒輪齒面修形,可有效改善減速器的振動噪聲水平。
JiaC 等提出了一種以減小傳遞誤差與接觸應(yīng)力的新型齒面修形方法,可有效改善齒輪傳動系統(tǒng)的振動噪聲;魏顯坤等采用 Romax對某減速器性能進行了性能預測,提出的軸-齒形-殼體的綜合優(yōu)化方法大大降低了其噪聲;ZhouJX 等提出了一種新的估計減速器在不同工況下振動噪聲的方法,為降低減速器振動噪聲提供了一定的理論依據(jù); 陳爽等應(yīng)用 KISSsoft軟件,以傳遞誤差與最大接觸應(yīng)力為優(yōu)化目標,對減速器齒面進行修形優(yōu)化,有效降低了減速器的噪聲;趙旻等采用 Romax對電動車二級減速器振動噪聲性能進行分析,提出了一種對角修形的近似替代法對齒面進行優(yōu)化,有效降低了減速器的振動噪聲,為其他齒輪系統(tǒng)振動噪聲的優(yōu)化提供了參考;王文龍等采用遺傳算法,以傳動誤差、齒面峰值載荷和齒面載荷分布為優(yōu)化目標,對減速器一級傳動齒輪副進行修形優(yōu)化,有效改善了減速器的振動噪聲;XuB等通過仿真分析數(shù)據(jù)得出對減速器一級傳動齒輪副修形具有較好的減振降噪效果,并進行噪聲試驗驗證優(yōu)化方案;李沁逸等通過對評估減速器 NVH 性能的多個指標的分析,確定了以二級傳動齒輪副傳遞誤差和接觸斑點為優(yōu)化目標的修形方案,有效改善了減速器的振動噪聲;張軍等以改變減速器殼體厚度達到減振降噪的目的,通過 ANSYS驗證其方案的有效性;王鑫興等采用遺傳算法,以減小嚙合沖擊、改善載荷分布為目的進行齒面修形優(yōu)化,有效降低了齒面載荷分布、最大接觸應(yīng)力等,減速器振動噪聲顯著降低。
綜上所述,相關(guān)學者雖然對減速器振動噪聲的優(yōu)化設(shè)計有了一定的研究,但是在其優(yōu)化方案中使用的修形類型較為單一,優(yōu)化結(jié)果具有一定的局限性。因此,本文以某大速比減速器為研究對象,在滿足其大動力輸出及大爬坡度的要求下,基于 MAS- TA 的嚙合仿真及振動噪聲分析結(jié)果,為優(yōu)化其相關(guān)性能,以減小傳遞誤差與齒面接觸應(yīng)力為目的,對齒面進行綜合修形優(yōu)化,建立齒面修形優(yōu)化模型并求解,采用 MASTA 對修形前后齒面嚙合及振動噪聲進行分析,并對修形后減速器樣機進行整車振動噪聲試驗,通過試驗加速、滑行及制動階段的減速器振動噪聲,驗證修形設(shè)計的可靠性。
一、減速器傳動系統(tǒng)
本文研究對象為某大速比減速器,其要求具有更高的承載能力,在滿足更大的動力輸出以及大爬坡度的需求下,力求輕量化,其傳動系統(tǒng)設(shè)計參數(shù)見表1。
根據(jù)表1數(shù)據(jù),在 MASTA 中建立二級斜齒輪傳動系統(tǒng)仿真模型,其由電機輸出動力,通過兩級大速比斜齒圓柱齒輪減速傳遞動力,從而滿足其設(shè)計需求,具體傳動系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。
二、減速器仿真分析
根據(jù)設(shè)計要求,在 MASTA 中建立減速器分析模型(見圖2)。依據(jù)電機特性,在最大扭矩420N·m 下進行分析,轉(zhuǎn)速為2000r/min,在此工況下采用 MASTA 對減速器進行嚙合與振動噪聲仿真分析。
減速器嚙合仿真分析
基于 MASTA 的減速器嚙合仿真結(jié)果分別如圖3~圖6所示。減速器一級與二級傳動齒輪最大接觸應(yīng)力分別為1290和1856MPa,最大傳遞誤差波動幅值分別為1.6894和2.2915 μm,齒面接觸斑點接近齒根。
減速器振動噪聲分析
在圖7所示減速器振動監(jiān)測點1處進行振動噪聲分析,分析結(jié)果如圖8和圖9所示,26階1285r/ min振動加速度最大值為43.4 m/s2,26 階 556.5Hz頻率處聲壓級為99.2dB,8.54階492.8Hz頻率處聲壓級為96.6dB。結(jié)果表明,減速器在運行中存在偏載、應(yīng)力集中、噪聲以及振動較大等問題,具有較大的傳遞誤差。因此,需要對減速器進行優(yōu)化設(shè)計,以期改變其振動噪聲水平,通過對齒輪微觀參數(shù)的修形設(shè)計,可優(yōu)化減速器的振動噪聲。
三、齒面修形設(shè)計
齒面修形是改善齒輪性能的常用手段,其通過改變齒面的形狀和尺寸,使齒輪受載變形后齒面應(yīng)力分布均勻,減少偏載,減小齒面最大接觸應(yīng)力,維持齒輪平穩(wěn)運行,從而有效改善齒輪傳動的振動噪聲。
齒輪修形曲線設(shè)計
根據(jù)上文仿真結(jié)果,該減速器在預定工況下存在接觸應(yīng)力集中及傳遞誤差過大的情況,本文為優(yōu)化以上問題,以減小傳遞誤差與接觸應(yīng)力為目的,對齒面進行綜合修形設(shè)計,采用了齒向螺旋角修形、齒向鼓形修形及齒形鼓形修形。其中,螺旋角修形采用直線修形,齒向鼓形修形采用二次拋物線修形,其均為在齒寬方向?qū)X輪齒面進行微觀修整,通過修形可以補償齒輪嚙合中齒寬方向存在的嚙合誤差,從而改善齒輪在齒寬方向上應(yīng)力集中問題。齒形鼓形修形采用二次拋物線修形,其為沿齒廓線進行齒形微觀修整,從而人為彌補齒輪實際嚙合時齒輪的受載變形及安裝誤差等,避免沖擊,減小傳遞誤差,改善齒輪的偏載情況。修形曲線如圖10~圖12所示。圖中,C1 與C2 、C3 為螺旋角修形量與修形范圍,C4 與C5 、C6 為齒向鼓形修形量與修形范圍,C7與C8、C9 為齒形鼓形修形量與修形范圍,b0 為齒寬,a為齒廓線的長度。
齒面修形優(yōu)化模型
對i (i=1,2)級齒輪副小輪進行修形,以上述齒輪修形曲線的9個參數(shù)Cij (j=1,2,3,4,5,6,7,8,9)為i級小齒輪優(yōu)化變量,各級齒輪副小輪齒面修形的優(yōu)化模型可表示為:
式中,F(xiàn)i (Cij)為i級小齒輪修形目標函數(shù);ωi 為i 級小齒輪權(quán)重因子,取0.5;fi1 (Cij)、fi2 (Cij)分別表示i級修形小齒輪在最大正驅(qū)工況下負載扭矩為T 的傳遞誤差波動幅值和齒面接觸應(yīng)力最大值; δi1 min 、δi1max 分別表示i級小齒輪螺旋角修形量的極小值、極大值;li1min 、li1max 分別表示i級小齒輪螺旋角修形范圍的極小值、極大值;δi2min 、δi2max 分別表示i級小齒輪齒向鼓形修形量的極小值、極大值; li2min 、li2max 分別表示i級小齒輪齒向鼓形修形范圍的極小值、極大值;δi3min 、δi3max 分別表示i級小齒輪齒形鼓形修形量的極小值、極大值;li3min 、li3max 分別表示i級小齒輪齒形鼓形修形范圍的極小值、極大值。
本文的優(yōu)化目標函數(shù)為 MASTA 求解結(jié)果,與優(yōu)化變量之間無直接關(guān)聯(lián),無法建立從優(yōu)化變量到目標函數(shù)的精確解析表達式,因此采用帶有精英策略的快速非支配排序遺傳算法來求解,其流程如圖13所示。
四、優(yōu)化結(jié)果對比分析
嚙合性能對比分析
對上述優(yōu)化模型進行求解,優(yōu)化獲得的各級齒輪副小輪齒面修形參數(shù)為:C11 =0、C12 =0、C13 = 0、C14 =10、C15 =0、C16 =38、C17 =10、C18 =57. 609、C19 =66.29、C21 =-14.0、C22 =0、C23 =47、C24 =15、C25 =0、C26 =47、C27 =15、C28 =60.267、 C29 =71.76。對修形后減速器模型進行仿真分析,仿真結(jié)果如圖14~圖17所示,通過齒面修形優(yōu)化,減速器一級與二級傳動齒輪最大接觸應(yīng)力減小為1 266和1409MPa,分別下降了1.86%和24.08%,最大傳遞誤差波動幅值分別為0.1815和0.9605μm,分別下降了89.26%和58.08%,齒面接觸斑點均勻分布,減速器應(yīng)力集中與偏載問題得到了有效改善,嚙合性能得到了有效改善。
振動噪聲對比分析
對修形后減速器模型進行振動噪聲分析,分析結(jié)果如圖18和圖19所示,通過齒面修形優(yōu)化,26 階1285r/min振動加速度降低為2.15m/s2,26階 556.5Hz頻率處聲壓級降低為73.26dB,8.537階 492.8Hz頻率處聲壓級降低為88.9dB,分別降低了95.15%、26.15%和7.97%,通過齒面修形優(yōu)化,減速器振動與噪聲得到了明顯改善。
五、減速器噪聲試驗結(jié)果及分析
對修形前后減速器傳動系統(tǒng)加速、滑行以及制動階段進行噪聲試驗,結(jié)果分析如下。
1)修形前噪聲曲線如圖20所示,減速器傳動系統(tǒng)加速、滑行以及制動階段的一級傳動齒輪26階噪聲由68.16、68.04和68.07dB降低為47.51、63.20和58.37dB,分別降低了30.30%、7.11%和14.25%,一級傳動齒輪噪聲得到了明顯改善。
2)修形后噪聲曲線如圖21所示,減速器傳動系統(tǒng)加速、滑行以及制動階段的二級傳動齒輪8.54階噪聲由 52.26、52.24 和 52.26dB 降低為 51.53、52.02和51.65dB,分別降低了1.39%、0.42%和 1.17%,二級傳動齒輪噪聲也有了一定改善。
六、結(jié)語
通過 MASTA 對減速器傳動系統(tǒng)進行分析,并以減小傳遞誤差與接觸應(yīng)力為目標,對齒輪齒面進行修形,使齒輪振動噪聲得到有效降低,并通過整車試驗測試其振動噪聲,結(jié)論如下。
1)針對減速器的振動噪聲問題,對減速器接觸應(yīng)力、接觸斑點、傳遞誤差以及振動噪聲的仿真分析,顯示齒面接觸不均勻,具有偏載問題,存在較大的振動噪聲,需對其進行有效的優(yōu)化設(shè)計。
2)嚙合仿真分析表明:通過齒面修形,一級傳動齒輪最大傳遞誤差減小了89.26%,最大接觸應(yīng)力減小了1.86%,二級傳動齒輪最大傳遞誤差減小了 58.08%,最大接觸應(yīng)力減小了24.08%,齒輪接觸斑點分布均趨于均勻,該齒面優(yōu)化方案有效改善了齒面應(yīng)力集中與偏載問題。
3)振動噪聲仿真分析表明:通過齒面修形,減速箱殼體外表面26階1285r/min振動加速度減小了 95.15%,26 階 556.5 Hz 頻率處聲壓級減小了 26.15%,8.537階492.8 Hz頻率處聲壓級減小了 7.97%,該齒面優(yōu)化方案對減振降噪具有較好的效果。
4)通過樣機噪聲試驗,減速器傳動系統(tǒng)一級傳動齒輪噪聲有了明顯的降低,二級傳動齒輪噪聲有了一定的減小,驗證了齒面優(yōu)化方案對減振降噪的有效性,但是二級傳動齒輪噪聲降低較小,其齒面優(yōu)化方案具有改進的空間。
參考文獻略.
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